扬子石化电仪中心“百日攻坚创效”行动启动后,通过自主攻关,提高了电仪的自动化、智能化水平,降低了运行成本,消除了设备隐患,有效遏制了电仪责任性非计划停车。截至5月中旬,该中心取得了连续50天无电仪原因引起的装置波动和非计划停车好成绩。除“不停车、不波动”的“隐形”效益外,电仪中心累计实现百日攻坚创效约300万元。
实现智能控制
降低运行成本
“我们针对烯烃厂水汽装置FV1802A/C调节阀波动现象进行技术攻关,不仅节约了人工检修费用,而且保证了公用工程装置的运行稳定。”电仪中心烯烃电仪车间主任雷庆国介绍,按公用工程装置1次波动损失25万元计算,每年避免2次波动,至少可以节约运行成本50万元。
电仪中心充分挖掘内部潜力,不仅依靠自主力量开展技术攻关,而且通过提质升级控制系统,使得装置运行成本大幅下降。自4月初开始,电仪中心全面启动2020年技术攻关活动,确立“十大技术攻关”项目,成立34个攻关小组,依靠自主力量大力开展技术活动,解决了影响装置安稳运行的“卡脖子”问题。
塑料电仪车间自主攻关塑料厂Z3425造粒机组控制系统,突破了厂商技术封锁,梳理助剂秤、主秤相关逻辑,成功研发了计量称系统。他们通过优化控制参数,实现了造粒机吸入口压力手动控制升级为自动控制方式;加入微分调节,编辑成DCS可用程序语句,将造粒控制、助剂称控制、粉料称控制等产品核心控制功能整体集成到DCS,实现了工艺精准智能控制,有效降低了运维成本。
控制系统改进
消除设备隐患
“芳烃厂一氧化碳装置复杂控制系统技术受制于人,装置运行十分不稳定,稍有干扰都可能发生波动和非计划停车,这逼着我们进行技术改进,把所有设备运行‘雷区’识别出来……”电仪中心芳烃电仪车间主任崔博说。
为了消除运行隐患,保证上下游装置物料平衡。崔博技术攻关团队立足自主研发,结合国内外同类型控制技术,对芳烃厂一氧化碳装置复杂控制系统进行技术攻关。攻关团队克服系统“黑匣子”技术壁垒,利用现有资料及多年维护经验,对该装置仪表点位、控制方案、控制系统进行了完整的仪表专业攻关及停车因素分析。
经过一段时间的持续攻关,技术人员对照PID图梳理回路623个,识别出重要回路及阀门59个,逐个破解膨胀机转速单点控制造成超速、热区和冷区衔接处设计缺陷、变频控制信号无保持功能等86条装置停车原因,有针对性地采取各种预防手段和特护措施,大大提高了装置运行的稳定性,据测算,每年可避免物料损失1000万元以上。
小改革中省钱
旧设备里淘金
为严控费用支出,减少检修成本,电仪中心还发动全员开展修旧利废、改代利库工作,利用有价值的闲置设备进行性能修复,通过小改小革降本增效。
4月份,塑料电仪车间对故障换下的控制器进行修旧利废,重新拆拼组合成1台性能稳定的控制器,现已使用在包装机称重控制系统上,这一小革新直接节约设备采购费用10万元。
近日,烯烃电仪车间又利用闲置设备——浮筒液位计,进行改装和参数设置,自主安装调试,成功投用于1号乙烯装置FA605罐液位指示仪表,节约费用7万元。
化工电仪车间“精打细算”,从丁二酸停运装置拆下30盏照明灯具,用于完善烷基化装置照明,节省费用3万元。车间还将此类方法推广应用,对ABB变频器控制板进行拆此补彼,拼装出7.5千瓦变频器2台,修补超声波流量计1010NR模块1台,现均已正常投用在现场,共节约费用4万元。
百日攻坚创效巧干实干不蛮干,电仪中心用实际行动过好了“紧日子”。